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    凝汽器膠球清洗裝置設(shè)計優(yōu)化探討

    凝汽器膠球清洗裝置設(shè)計優(yōu)化探討

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    時間:2018-05-23

    凝汽器膠球清洗裝置設(shè)計優(yōu)化探討_第1頁
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    1、凝汽器膠球清洗裝置設(shè)計優(yōu)化探討摘要:汽輪機(jī)凝汽器是火力發(fā)電廠的重要設(shè)備,而凝汽器管子內(nèi)側(cè)結(jié)垢、臟污是機(jī)組運行中一個普遍存在的問題,管子污垢的存在將使換熱熱阻增大、傳熱性能下降,造成冷卻效果變差,引起排汽溫度升高、真空下降,直接影響汽輪機(jī)組效率。通過膠球清洗裝置的運行能把凝汽器銅管內(nèi)壁污物及時清除,從而使凝汽器管束保持一定的清潔度,對防止污垢的存在和金屬的腐蝕起到非常重要的作用。膠球清洗系統(tǒng)雖然是電廠的小系統(tǒng),但其性能的優(yōu)劣,對電廠的經(jīng)濟(jì)效益卻有較大影響。通過優(yōu)化設(shè)計,減少彎頭管路、采用旋擺自鎖式的收球網(wǎng)、選用合適的膠球、進(jìn)出水室改為圓弧結(jié)構(gòu)等措施,膠球清洗裝置收球率可達(dá)

    2、到95%以上,機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益得到提高。關(guān)鍵詞:凝汽器;膠球;清洗;效益中圖分類號:TK264.11文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1006-8937(2013)18-0122-026由于汽輪機(jī)凝汽器管束在運行中會受冷卻水中的雜質(zhì)、污垢等影響,造成清潔系數(shù)下降,從而使傳熱效果變差,導(dǎo)致汽輪機(jī)真空下降或循環(huán)水泵電耗升高,為此,運行中需要隨時監(jiān)視凝汽器管束的清潔狀況,以便及時安排對凝汽器管束進(jìn)行清洗,凝汽器管束臟污的程度可以用凝汽器端差和進(jìn)出水溫差等指標(biāo)進(jìn)行分析。文章主要結(jié)合我公司2臺300MW汽輪機(jī)組凝汽器膠球清洗系統(tǒng)設(shè)計優(yōu)化情況進(jìn)行分析,詳細(xì)論述了汽輪機(jī)凝汽器膠球清洗系統(tǒng)的完善、

    3、選型和技術(shù)改進(jìn),經(jīng)投運結(jié)果表明,本次優(yōu)化是成功和有效的,膠球清洗裝置收球率大大提高,鋼管的清潔度也保持較好,機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益明顯。1膠球清洗系統(tǒng)對機(jī)組效率的影響眾所周知,凝汽器真空對機(jī)組循環(huán)熱效率有著重大影響,提高真空是提高機(jī)組熱效率的有效方法之一。凝汽器管束的污臟,將使冷卻效果變差,直接影響凝結(jié)器的背壓、端差,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),凝汽器背壓每提高1kPa,機(jī)組熱耗將升高約0.7%。由于存在冷卻管水側(cè)內(nèi)壁處水流邊界層,冷卻管水側(cè)逐漸形成污垢(水垢、微生物、泥沙等沉淀物)。研究表明,凝汽器冷卻管壁只占導(dǎo)熱總熱阻的2%,水側(cè)結(jié)垢,包括邊界層在內(nèi)熱阻占總熱阻的79%。管壁結(jié)垢對傳熱系數(shù)

    4、的影響見表1。從表1中所列數(shù)據(jù)可看出,水垢厚度減小一半,熱阻也減小一半,傳熱系數(shù)提高31.5%。所以,減小冷卻管內(nèi)壁流動邊界層厚度和提高冷卻管表面清潔度是提高凝汽器傳熱系數(shù),提高機(jī)組運行真空的根本方法。6從表2中所列數(shù)據(jù)可看出,凝汽器水側(cè)清潔系數(shù)越低,排汽壓力越高,供電標(biāo)煤耗增加越多。這表明凝汽器水側(cè)清潔非常重要,目前,在凝汽器的運行中,沒有采取減小冷卻管內(nèi)壁流動邊界層厚度的方法。保持和提高冷卻管內(nèi)表面清潔度常用方法是采用膠球清洗裝置。2膠球清洗系統(tǒng)運行方式分析2.1膠球清洗系統(tǒng)運行的輔助措施公司2臺機(jī)組采用河水水源,凝汽器為閉式循環(huán)。循環(huán)水水質(zhì)資料:懸浮物8.4mg/

    5、L、PH值約6.7、全固形物169.4mg/L、溶解固形物161mg/L、總硬度1.555mmol/L。根據(jù)運行中實際情況,采取以下輔助措施:①在保證膠球清洗裝置系統(tǒng)正常且連續(xù)運行情況下,通過投入化學(xué)藥劑,降低循環(huán)水濃縮倍率,從而控制管束結(jié)垢的速率。②對循環(huán)水系統(tǒng)加強(qiáng)過濾,冷卻塔引水溝及循環(huán)水泵入口均加裝濾網(wǎng),以保證運行中雜物能夠被攔截而不會進(jìn)入凝汽器內(nèi)。加大對冷卻塔的補水和排污,通過較充分的換水,可有效降低循環(huán)水濃縮倍率,從而延緩凝汽器管結(jié)垢速度。③利用機(jī)組檢修放盡冷卻塔積水,徹底清洗水塔、水溝、冷卻水管,保證系統(tǒng)清潔。2.2確定膠球清洗強(qiáng)度6為了保證凝汽器管束的清洗

    6、效果,防止清洗不足或不必要的清洗,可采用“清洗強(qiáng)度”這一指標(biāo)來進(jìn)行定量分析和控制,即清洗頻率、清洗時間和膠球直徑對管道內(nèi)徑的過盈量這三者的乘積作為膠球裝置對凝結(jié)器的“清洗強(qiáng)度”,清洗強(qiáng)度根據(jù)凝汽器的干凈程度和循環(huán)水質(zhì)情況而定,可通過凝汽器的真空和端差等來分析。清洗頻率通過所加膠球數(shù)量來進(jìn)行優(yōu)化,通過改變清洗時間來改變清洗次數(shù),過盈量則通過改變膠球的直徑及循環(huán)水系統(tǒng)運行方式來進(jìn)行優(yōu)化。2.3選用合適尺寸的膠球系統(tǒng)的可靠運行可保證膠球的有效循環(huán),而清洗效果與膠球直徑、硬度和質(zhì)量有很大關(guān)系,通過選用合適的膠球,能夠保持冷凝器清潔系數(shù)在0.95以上。圖1為膠球直徑與凝汽器循環(huán)水

    7、進(jìn)出口壓降的關(guān)系。一般根據(jù)循環(huán)水進(jìn)出口的壓降以及冷凝管清潔程度來確定膠球直徑。在實際運用時,膠球外徑必須總是大于被清洗管的直徑,根據(jù)圖1中的曲線,當(dāng)分別選用<25mm、<26mm、<27mm不同膠球按次序進(jìn)行清洗時,初期凝汽器循環(huán)水進(jìn)出口的水阻(差壓)均開始下降,凝汽器端差也開始下降,但下降到一定的數(shù)值時,水阻和端差均基本不再變動,而選用<27mm膠球進(jìn)行清洗時,清洗效果達(dá)到最好,其端差降低明顯,真空也顯著上升,對凝汽器管束的清洗效果非常好。在設(shè)計工況下,一般使用濕態(tài)直徑比凝汽器不銹鋼管內(nèi)徑大1~2mm的膠球,膠球球徑漲大不超過0.56m

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