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    T11.8tex強捻紗在絡簡工序的生產(chǎn)實踐.pdf

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    時間:2020-05-01

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    1、織Ac器cess。oriesv0I41NO1【44】·44·Text_IeJan.2O14T11.8tex強捻紗在絡簡工序的生產(chǎn)實踐王海濤(西北一棉紡織股份有限公司,陜西咸陽712000)摘要:針對T11.8tex強捻紗纖維強力高、抱合力差、捻接質(zhì)量難以保證,以及因蒸紗定捻不到位易造成大量緯縮疵布的問題,介紹了該品種在絡筒工序的生產(chǎn)流程,總結了強捻紗在絡筒工序的生產(chǎn)要點;主要探討在穩(wěn)定筒紗質(zhì)量的前提下,T11.8tex高難品種在No21C型自動絡筒機上的生產(chǎn)工藝和措施,以及蒸紗參數(shù)的設置;指出,經(jīng)過大膽有效地嘗試,該品種捻接長度為2.5cm,線徑為原

    2、紗1.2倍,強力達原紗80以上,捻接外觀質(zhì)量達到了要求,蒸紗后緯縮疵布消除。關鍵詞:強捻紗;捻接質(zhì)量;絡筒;蒸紗參數(shù);緯縮中圖分類號:TS104.32文獻標志碼:B文章編號:1001—9634(2014)01—0044—02ProductionPracticeoftheHeavyTwistedYarnT11.8texintheWindingProcessWANGHaitao(TheNorthwestCottonMil1NoOneTextileCorporation,Xianyang712000,China)Abstract:Astotheproble

    3、mswithheavytwistedyarnT11.8texincludinghightension。poorcohesion,instablesplicingqualityandfillingcontractionresultingfrominadequtesteamingandtwistfixing,introductionismadetotheproductionflowoftheheavytwistedyarninthewind—ingprocess.Summerizationisgiventotheessentialsinthewindin

    4、gprocesswiththeheavytwistedyarn.MainapproachismadeintothetheheavytwistedyarnT11.8texunderthede—siredwindingquality,whichisprocessedwiththeauto~windingframeNo21Caswellastheset—tings.Itispintedoutthatthroughtrialproduction,thesplicinglengthoftheheavytwistedyarnisfixedat2.5cmwitht

    5、hediameter1.2thatoftheoriginandtensionabove80oftheorigin.Thesplicingappearancequalityreachesasdesired.Thefaultfillingcontractioniseliminatedaf—tersteaming.KeyWords:heavytwistedyarn;splicingquality;winding;specificationofsteaming;fillingcon—tractjon接頭疵點在布面表現(xiàn)明顯而滿足不了客戶要求。如0引言果蒸紗定捻

    6、不到位,在織造過程中易造成大量緯縮我公司生產(chǎn)T11.8tex強/251.5/228157.5疵布,影響產(chǎn)品品質(zhì)l1]。細布,布面稀薄柔軟,質(zhì)量要求較高,但因其是捻度2O11年,我們嘗試在No7—2型自動絡筒機上生達210捻/(10cm)的強捻紗,纖維強力高、抱合力產(chǎn)T11.8tex強捻紗,但捻接質(zhì)量極不穩(wěn)定,后又差,在絡筒工序捻接質(zhì)量很難保證。如果捻接不良,改在No21C型自動絡筒機上生產(chǎn)。由于No21C型自動絡筒機捻接部分僅是普通配置,要在該設備上收稿日期:2013-06—03生產(chǎn)強捻純滌紗,按照村田公司要求需要進行退捻作者簡介:王海濤(1967一

    7、),男,陜西武功人,工程師,主管、捻接器、壓紗板等部分改造。以每錠改造費用約要從事進口紡織設備的工藝研究及其維修、保養(yǎng)、管理工作。為5000元計,則1臺車的改造費用就高達25萬第41卷第l期緞器l;}。2014年1月TextileAccessories元,資金方面有壓力,因此,嘗試在現(xiàn)有設備上對有3.3強捻紗捻接關鍵是退捻要良好,為保證退捻充關參數(shù)進行調(diào)整,并合理安排生產(chǎn)流程,基本保證了分,我們將上、下退捻管分別前移1mm,以增加退該品種在絡筒工序的正常生產(chǎn),捻接質(zhì)量達到了布捻氣量;經(jīng)過反復試驗,將退捻時間設定為0.52S,面質(zhì)量要求,同時也滿足了下

    8、工序生產(chǎn)需要。加捻開始延遲時間設定為0.69S,加捻時間設定為0.09S,捻接長度設定為5后捻接狀況大有改善

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