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1、第40卷第3期化工設(shè)計通訊2014年6月ChemicalEngineeringDesignCommunications?31?造氣爐常見扒爐原因及處理向宏(湖北新洋豐合成氨廠,湖北荊門448150)摘要:分析固定床間歇式造氣爐扒爐的常見原因,包括入爐蒸汽壓力、煤質(zhì)、風(fēng)量、機(jī)械設(shè)備、操作控制等方面的因素,并介紹了相應(yīng)的處理方法。關(guān)鍵詞:扒爐;爐箅;爐條機(jī);灰渣+中圖分類號:TQ113.25.4文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B文章編號:1003‐6490(2014)03‐0031‐03CommonCausesofAshRemovingfromGasifierandtheTreatmentXIANGHong
2、(TheAmmoniaPlantofHubeiNewyangfengFertilizerStockCo.,Ltd.,JingmenHubei448150,China)Abstract:Analyzecommoncausesofashremovingfromtheintermittentfixedbedgasifier,whichincludingsteampressureintothefurnace,coalquality,airquantity,machineryandequipment,operation,etc.Thetreatmentmethodsarealsodescrib
3、ed.Keywords:ashremoving;grate;firebarmachine;ash在新洋豐合成氨造氣員工的心中,永遠(yuǎn)不會同時也增加操作工的勞動強(qiáng)度,操作不當(dāng)還容易忘記酷熱難擋的2009年夏季,因?yàn)椋冈碌母邷?,出現(xiàn)安全事故,導(dǎo)致人員燒燙傷,所以扒爐現(xiàn)象留給了我們太多苦澀的回憶———扒爐,周而復(fù)始應(yīng)盡量減少甚至杜絕。##的1~13爐扒爐,無論是主操還是機(jī)動工,究竟是什么原因?qū)е掳菭t現(xiàn)象出現(xiàn)的呢?如都在“蒸桑拿”般的環(huán)境下高強(qiáng)度勞作,汗流夾何對癥下藥正確處理?下面就我廠造氣操作中一背,有的甚至中暑、虛脫。些常見扒爐原因及處理方法作膚淺的總結(jié),不正所謂扒爐,就是因造氣的原料、工
4、藝、操確之處望同仁們指正。作、設(shè)備等原因?qū)е麓蟀虊K滯留安息角或懸于上1原料和工藝原因防流板與爐箅之間的空隙,無法正常排出爐外,必須由主操停爐點(diǎn)火,打開二樓灰倉圓門,由人入爐煤、蒸汽、空氣是造氣生產(chǎn)的三大原工用鋼釬將滯留或懸掛的疤塊扒到灰倉的操作過料。只要其中一種原料發(fā)生變化,都不可避免地程。扒爐,是固定床間歇式造氣爐操作過程中經(jīng)影響造氣爐的三大平衡。若工藝調(diào)節(jié)不及時,就常遇見的事情,是造氣主操必須掌握的技能之必然影響到氣化層位置和狀態(tài)的變化,進(jìn)而影響一,也是扭轉(zhuǎn)爐況惡化局勢的無奈之舉。因?yàn)榘堑交以鼱顟B(tài)的變化,導(dǎo)致扒爐現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。爐必須停爐后進(jìn)行,既影響生產(chǎn)的平穩(wěn)和產(chǎn)量,1.1入爐蒸
5、汽壓力過低致扒爐收稿日期:2013‐12‐01作者簡介:向宏(1971-),男,湖北恩施人,技師,新洋豐合成氨造氣車間化工班長。醇醇耗,同時降低了甲醇洗各泵的動力消耗。計算,全年可為公司節(jié)約資金230.4萬元。(2)由于變換阻力的降低,液氮洗出口合成氣壓力由原來的2.4MPa提高到2.55MPa,降該裝置從2013年11月份投運(yùn)至今,運(yùn)行情低了合成汽輪機(jī)的蒸汽消耗,蒸汽耗由況良好,系統(tǒng)阻力大幅下降,有效地降低了機(jī)泵31000kg/h現(xiàn)在降到29000kg/h,全年按320d類的動力消耗,完全達(dá)到了預(yù)期的工藝技術(shù)改造有效生產(chǎn)時間,每噸4.9MPa蒸汽成本按150元要求。?32?化工設(shè)計
6、通訊第40卷1.1.1現(xiàn)象結(jié)疤,且疤塊持續(xù)上移至爐箅風(fēng)帽以上,爐況已2009年11月初,合成氨大修結(jié)束后開車,嚴(yán)重惡化。但造氣吹風(fēng)氣潛熱回收系統(tǒng)因故推遲開車。造氣1.2.3處理措施爐投運(yùn)后多爐上行溫度漲勢迅猛,下行溫度逐漸首先將無灰側(cè)灰倉停爐扒爐,讓兩邊灰倉排下垮;炭層下降緩慢;下灰量漸少,疤塊增多,渣均勻,酌情加快爐條機(jī)轉(zhuǎn)速,維持空程穩(wěn)定;頻繁扒爐,且扒爐時發(fā)現(xiàn)疤塊較大,均為黑色燒關(guān)小吹風(fēng)入爐蝶閥,減吹風(fēng)時間1~2s,減少加流死硬疤塊,滯留安息角或懸于上防流板與爐箅氮空氣用量,增加上吹時間1~2s。經(jīng)8h降負(fù)間,無法正常排出灰倉。荷處理后,插爐時疤塊已降至爐箅風(fēng)帽以下,下1.1.2
7、原因分析灰無大疤塊。細(xì)灰及灰量顯著增多時,逐步恢復(fù)因造氣吹風(fēng)氣潛熱回收系統(tǒng)未及時投運(yùn),造工藝,并增加吹風(fēng)入爐蝶閥開啟度,加吹風(fēng)時間氣工段減壓后蒸汽總管壓力較正常值低0.1MPa,1~2s,微增加氮閥開啟度,使造氣爐負(fù)荷稍單爐入爐蒸汽壓力也比正常值低0.005MPa,為重,至夜班時扒爐現(xiàn)象消失,爐況恢復(fù)正常。保證氣量,吹風(fēng)入爐蝶閥和吹風(fēng)時間均未作調(diào)1.3空氣溫度變化,吹風(fēng)不足致扒爐整,長期的熱量失衡,導(dǎo)致造氣爐超負(fù)荷運(yùn)行,1.3.1現(xiàn)象氣化層熱量聚集,超過入