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1、賈廣順同志主要業(yè)績賈廣順同志是濟鋼煉鐵廠的一名爐前工,1972年在濟南黃臺鐵礦參加工作,1983年調(diào)入濟鋼煉鐵廠,從此就一直在風(fēng)呼火嘯的煉鐵高爐爐前工作,他在平凡的工作崗位上,刻苦鉆研技術(shù),苦練操作本領(lǐng),立足崗位開展技術(shù)革新,解決了許多生產(chǎn)工藝操作難題,取得了不凡的業(yè)績。一、煉鐵高爐爐前擔(dān)負著高爐出鐵、放渣任務(wù),爐前工作好壞直接影響著煉鐵的生產(chǎn)安全穩(wěn)定,是一個條件差、勞動強度高、危險性大的關(guān)鍵崗位。他在這樣艱苦的崗位一干就是二十多年,每天早出晚歸,忘我拼搏,無私奉獻,從不言悔。自1994年起任煉鐵廠高爐爐前總技
2、師,全面負責(zé)高爐爐前技術(shù)操作管理,他對高爐爐前開鐵口、開渣口、爐前大閘操作有獨到的見解,對爐前操作中遇到的難題和事故處理有獨到的方法和訣竅,在高爐大修、中修或項修停爐、開爐過程中,都是他親自制定爐前操作方案,親自示范指揮操作;他是煉鐵高爐爐前的“專家”,曾經(jīng)被南京鋼鐵廠、青島鋼鐵廠等多家單位請去幫助開爐、解決爐前疑難問題,受到同行的敬佩;他鍥而不舍進行“爐前革命”,使爐前工從此告別了大鐵錘,全廠六座350m3高爐爐前連續(xù)12年實現(xiàn)了燒燙傷事故為零、人身傷害事故為零,這在全國的煉鐵廠中是一個新紀錄;2005年3月
3、31日和9月18日濟鋼煉鐵廠新建投產(chǎn)的2#、3#1750m3高爐分別點火開爐,他帶領(lǐng)爐前工精心做好開爐準備,專門配制了開爐用“無水炮泥”,結(jié)果開鐵口一次成功,第一爐鐵就應(yīng)用撇渣器,實現(xiàn)了渣鐵快速分離,開創(chuàng)了全國高爐開爐史上沒有產(chǎn)生渣鐵混合物的新紀錄,確保了高爐快速達產(chǎn)達效。二、他善于學(xué)習(xí),勤于思考,勇于創(chuàng)新,不斷改進生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié),持續(xù)優(yōu)化了爐前系統(tǒng),大大提高了勞動生產(chǎn)率。他從1996年開始對高爐爐前所用的“炮泥”進行革新,研制適合濟鋼煉鐵350m3高爐的炮泥配方,對炮泥的配比、結(jié)構(gòu)、碾壓操作程序進行多次改進,輾
4、出了適合高爐安全使用的最佳有水炮泥,從此杜絕了爐前各種燒燙傷事故的發(fā)生;2004年他研制的“無水炮泥”獲得成功,節(jié)省炮泥用量55%,大大降低了生產(chǎn)成本,減輕了爐前工清理渣鐵溝的勞動強度,確保了生產(chǎn)安全?!?50m3高爐無水炮泥的研究與應(yīng)用”得到濟鋼總公司技術(shù)鑒定,并獲濟鋼總公司科技進步二等獎,年創(chuàng)經(jīng)濟效益897萬元。炮泥從用水稀釋攪拌過渡到“無水炮泥”,尤其是“無水炮泥”在350m3中型高爐的應(yīng)用是煉鐵爐前一次重要的革新,在全國同類企業(yè)中居領(lǐng)先地位。三、他不斷進行“爐前革命”。掄大錘、砸鋼釬開渣口、捅鐵口,一直
5、是煉鐵爐前工的傳統(tǒng)形象。1997年,他改進了“渣口風(fēng)堵耙氣源”,使爐前工第一次在開渣口時放下了大鐵錘,而且徹底解除了人工開渣口易造成渣口套松動冒渣傷人的安全隱患,一年單是減少渣口套損壞量就節(jié)省資金17萬元;接著,他組織六座350m3高爐進行“爐前優(yōu)化出鐵攻關(guān)”,改進炮泥質(zhì)量和開鐵口方法,獲得成功,不僅保證了出鐵正點率和生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定,而且引發(fā)了一場“爐前革命”,爐前工從此告別了大鐵錘。從1997年始,他陸續(xù)對全廠六座350m3高爐爐前所用“水冷碳搗大閘”進行優(yōu)化改造,改進大閘過梁和內(nèi)部結(jié)構(gòu),使大閘使用壽命由半年
6、延長到一年以上,經(jīng)測算年創(chuàng)經(jīng)濟效益60多萬元;他提出了“單泵沖渣”的合理化建議,并親自組織實施成功,年創(chuàng)綜合效益200多萬元,此項目獲濟鋼總公司合理化建議典型成果一等獎;2002年他主持改進了“水沖渣沖置器”,解決了淤渣難題,年創(chuàng)經(jīng)濟效益60余萬元。他還探索制作了燒鐵口的高熔點氧槍;提出了改變風(fēng)口火管內(nèi)襯澆注料的合理化建議并被采納;對爐前渣溝材質(zhì)進行了改進。這些項目都有效地提高了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本。他又進一步在爐前推行了“鐵口倒推法管理”,制定鐵口監(jiān)控制度,推行了“小角度、深鐵口”操作法等,爐前實現(xiàn)了定置
7、定位管理、安全文明清潔生產(chǎn);他自己編寫教材培訓(xùn)爐前工,還親自帶徒弟,傳授自己的操作絕招和操作要領(lǐng),所帶的徒弟,均已成為生產(chǎn)骨干。目前,全廠六座350m3高爐的爐前工由原來的每爐每班13人減少為現(xiàn)在的6人,而每天的出鐵放渣次數(shù)由10次增加到15次,單爐日產(chǎn)量由700多噸提高現(xiàn)在的1400噸左右。2002年他針對出鐵時冒黃煙污染環(huán)境的難題進行攻關(guān),將爐前開口機鉆頭與鉆桿連接裝置和鉆頭型號、材質(zhì)進行了改進,并改進了操作方法。此方法在全廠高爐推廣應(yīng)用后,不僅大大減少了出鐵時冒黃煙現(xiàn)象,而且提高了爐前安全系數(shù),一年節(jié)約鉆
8、頭費用達8.18萬元,此方法具有獨創(chuàng)性,被濟鋼總公司命名為“賈廣順開鐵口新方法”。2004年此操作法獲濟鋼總公司先進操作法二等獎。2003年8月底,濟鋼第一座大高爐1#1750m3高爐投產(chǎn),高爐轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)后,新工藝出現(xiàn)許多不適應(yīng),他組織對爐前溝嘴、水沖渣系統(tǒng)、出鐵方式進行了優(yōu)化改進,解決了新工藝淤渣問題,確保了安全生產(chǎn)?,F(xiàn)在全廠六座350m3高爐和三座1750m3高爐各項經(jīng)濟技術(shù)指標